东方终端脱碳系统节能运行良好实践
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1.2 东方终端能耗分析及优化

1.2.1 东方终端能耗分析

(1)工艺特点

东方终端一期工程于2002年1月正式开工,2003年投产。投产后由于天然气中CO2含量上升至接近30%(摩尔分数),导致原装置的处理能力难以满足生产需要,故新建二期脱碳系统,并于2005年6月投产成功。终端正式投产后,下游用户用气量大幅增加(下游甲醇装置年用气量为15×108m3,同时,电厂等各用户用气量大幅增加,最大协议年供气量已达到10.9×108m3,而东方终端在年最大处理规模26×108m3的工况下,每年只能供给电厂4.6×108m3的天然气),为满足下游用户天然气需求量大幅增加的要求,作业公司在2008年投产乐东气田,并建立乐东陆上处理终端(三期)。表1-1为终端工程设计规模,从表中可以看出,终端工程在脱碳系统、脱水系统、凝析油稳定系统及供热系统都存在重叠,在循环水系统及供电、供风等公用工程方面共用一套设施。整个工艺生产设施是分批建设的,多条工艺流程并联,同类装置多,分批设计时没有考虑同类装置的协同生产和调度,导致操作费用和能耗较高。

(2)公用工程系统特点

东方终端公用工程主要包括热媒系统、蒸汽系统以及循环水系统。表1-2为终端供热系统现有装置运行参数,加热炉效率按照净能量输出与燃料总热值比进行计算。由表1-2可知,由于终端分批建设公用工程,未能统筹安排,所使用加热炉数目众多,且每个加热炉负荷小,导致整体能量效率低下。部分加热介质采用油类,无法实现热电联产,降低能量使用效率。此外,加热、制冷、压缩等做功没有集中考虑,缺乏系统优化,动力、热能和冷能三种能量形式基本上是割裂的,而实际上完全可通过热电联产或燃气轮机加补燃的方式,大力提升能源效率。循环水系统亦存在多且分散、能效低、不利于能效提高的特点。

表1-2 终端供热系统现有装置运行情况  

  注:1cal=4.18J,下同。

(3)装置能耗分析

东方终端、乐东终端工艺及公用工程装置直接能源消耗为天然气和电力,其他能源消耗(例如蒸汽)均为装置自产,并不消耗外部能源,装置并无能量输出。2015年东方终端各能源消耗比例如表1-3所示。

表1-3 东方终端不同能源消耗情况  

由表1-3可知,东方终端主要能源消耗为燃料天然气,占比96.44%。其电耗占比很小,电力优化空间不大,装置节能潜力主要在燃料天然气上。

装置消耗燃料天然气设备,分别为蒸汽锅炉、燃气轮机、再生气加热炉和导热油炉,各设备燃料气消耗情况如表1-4所示。

表1-4 耗气设备燃料气消耗情况  

蒸汽锅炉消耗燃料天然气为脱碳工艺提供热量以达到分离要求,能量需求不能改变,若要减少燃料气消耗量,需提高蒸汽锅炉效率或回收系统内的热量以减少蒸汽消耗;燃气轮机(压缩)主要为天然气压缩机提供动力,在单台设备效率不变的情况下,燃料气消耗不会改变;燃气轮机(发电)在用电负荷不变的情况下仅能从提高能量利用率方面制定优化方案。